一、 煤气发生炉罗茨鼓风机工艺简介
为了满足燃烧炉用煤气条件:9.8×103Pa ≤P2≤5.5×104Pa ,通过回流阀SV、放散阀ZP作调节会出现以下不良情况:
(1) 通过ZP阀作调节,使大量煤气被排放,浪费能源,污染空气;
(2) 回流阀SV 的使用,使罗茨鼓风机的出口煤气回流至入口,做大量的无用功,浪费电能;
(3) 燃烧炉突然因故不用煤气,而罗茨鼓风机还在工作,压力P2迅速拉高,放散阀ZP来不及反应,使脱硫液外泄并使罗茨鼓风机因出口压力迅速增大,引起打坏叶轮、电流过大而风机故障跳停、损坏设备等故障发生;
(4) 电压不稳定时,风机经常跳停;因启动电器损坏而导致风机跳停。
二、采取的方案
采用变频调速技术控制罗茨鼓风机,可不用启动装置,杜绝了因电器故障使风机跳停。
由于用ZP阀作调节放散用,按最低让费0.5% 计算,年让费煤气为0.5%×13500×2700=18.23(万 m3) 。用变频技术控制风机后,可免煤气浪费,效益。节电、节能效益与分析表
使用变频器前,罗茨鼓风机故障跳停为每2天一次,使用变频器后,风机故障跳停率为为每月2次。变频器安全运行至今,情况良好,机械故障下降明显。维修费由全年3.5万元降为现在的1.2万元。
三、结论
(1) 由于采用了变频技术,电机实现软启动,不存在启动电流冲击;减少了风机出口压力瞬间提高对风机的冲击,从而延长了风机和其他设备的使用寿命。
(2) 投资回报快,节电、节能增效显著,今后锅炉供水泵、空压机节能技改应首先把变频调速技术考虑在内。